中國電解鋁工業(yè)發(fā)展十分迅猛,產(chǎn)量已居世界第一
摘 要:本文闡述了國內(nèi)電解鋁企業(yè)陽極組裝在工藝方面存在的問題,并且分析了產(chǎn)生問題的原因和對企業(yè)帶來的不利影響,最后提出了解決問題的思路和方法。
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關(guān)鍵詞:陽極組裝 石墨棒 石墨粉 石墨制品 石墨加工 石墨電極加工 石墨塊 鐵石墨壓降 鐵環(huán)裂縫 碗孔參數(shù) 磷生鐵成分 電耗
概述:近年來,中國電解鋁工業(yè)發(fā)展十分迅猛,產(chǎn)量已居世界第一,但是我們只能說是電解鋁大國,不能說是電解鋁強(qiáng)國,因?yàn)槲覀兊脑S多技術(shù)指標(biāo)和發(fā)達(dá)國家相比還有很大的差距,由于世界性的經(jīng)濟(jì)危機(jī)導(dǎo)致電解鋁全行業(yè)出現(xiàn)嚴(yán)重的虧損,電解鋁企業(yè)之間的競爭就是原料和能耗的競爭,而能耗在設(shè)備和槽型一樣的條件下,則是管理和技術(shù)方面的競爭。因此,如何降低電解鋁的單位能耗已經(jīng)成為國內(nèi)電解鋁行業(yè)長期研究的重要課題。這里我們只談作為鋁電解生產(chǎn)中起著“心臟”作用的預(yù)焙陽極組,在組裝工藝方面存在的問題,以及解決的辦法,和對節(jié)能降耗所起的重要作用。
一. 陽極鐵石墨壓降較高. ~9 q' |( h5 o
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鐵石墨壓降是陽極組裝質(zhì)量好壞的重要指標(biāo)之一,設(shè)計(jì)的壓降值為80毫伏一下,而國內(nèi)的多數(shù)廠家都在120毫伏以上,有的甚至高達(dá)200毫伏左右,影響鐵石墨壓降的主要因素有:, c6 ^5 Y) ^/ M& Q6 d% T8 B% m0 l
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(1) 磷生鐵成分不達(dá)標(biāo)8 |! m; P6 _1 l- m5 ?
國內(nèi)磷生鐵成分五大元素的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)是:
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石墨:3.0—3.5% 硅:2.0—2.5% 錳:0.6—0.9%
磷:0.8—1.2% 硫:≤0.2$ d' l) S% J, H: W, a/ D6 j
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但是國內(nèi)的多數(shù)企業(yè)的磷生鐵成分都沒有達(dá)標(biāo),普遍存在的問題是,石墨、錳元素含量偏低,硫、硅、磷元素含量偏高,這種磷生鐵本身的導(dǎo)電性就差,流動性不好,鐵環(huán)熱裂現(xiàn)象較為嚴(yán)重,澆鑄好的鐵環(huán)收縮性大,表面不飽滿光滑平整,內(nèi)部充型能力差,氣孔缺陷較多,鐵環(huán)和石墨塊碗孔不能充分接觸,最嚴(yán)重的是鐵環(huán)會出現(xiàn)1—3道裂紋現(xiàn)象,這樣的陽極上槽后鐵環(huán)受熱膨脹時(shí),鐵環(huán)先將裂縫合攏后才脹緊碗孔壁,會造成鐵環(huán)對碗孔壁脹力的減小,使鐵石墨壓降增加,有的甚至鋼爪松動造成陽極脫落事故。
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造成磷生鐵成分不達(dá)標(biāo)的主要原因有:
a 由于陽極組裝是輔助工序,企業(yè)管理部門不十分重視,陽極出現(xiàn)問題以后,總是從石墨塊質(zhì)量查問題,而忽視了組裝環(huán)節(jié)。
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b 由于磷生鐵要循環(huán)使用,導(dǎo)致在熔化過程中石墨、硅、錳元素的不斷燒損,磷、硫兩種元素含量的不斷富集,從而造成成分的嚴(yán)重偏差,而現(xiàn)在國內(nèi)普遍使用現(xiàn)成的磷生鐵,忽視了各種元素含量的調(diào)整,形成了整個(gè)循環(huán)過程磷生鐵成分混亂無序,嚴(yán)重影響了陽極的澆鑄質(zhì)量,造成鐵石墨壓降居高不下。
c 磷生鐵成分的化驗(yàn)跟不上,這主要是企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)重視不夠造成的,有的廠家?guī)缀醪换?yàn)或者一天化驗(yàn)一個(gè)樣品,根本不能看出磷生鐵成分存在的問題。
解決的辦法:其實(shí)磷生鐵的五大元素含量是在國標(biāo)Z22生鐵基礎(chǔ)之上配制而成的,石墨、硅、錳、硫含量基本相同,唯一不同的是磷含量稍高,故稱之為磷生鐵。所以配制磷生鐵的方法很簡單,在Z22生鐵內(nèi)添加適量的磷鐵即可。在以后的磷生鐵循環(huán)使用過程中,根據(jù)各元素的燒損情況添加相應(yīng)的輔料,就可保證磷生鐵成分的是持續(xù)穩(wěn)定。- x8 @6 _/ p% {+ f& s8 F0 q
二 陽極石墨塊碗孔參數(shù)設(shè)計(jì)不合理
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目前國內(nèi)許多廠家的石墨塊碗孔直徑參數(shù)設(shè)計(jì)的過小,大部分碗孔和鋼爪的直徑相差為15mm。由于鋼爪在使用過程中發(fā)生彎曲變形,所以在組裝時(shí),很難將鋼爪放置在碗孔的正中心,尤其是現(xiàn)在普遍使用的雙陽極,鋼爪有6個(gè)或者8個(gè)爪頭,在鋼爪變形的情況下,很難保證每一個(gè)鋼爪頭都放置在碗孔的正中心,這樣就造成有若干個(gè)爪頭直接和碗孔壁接觸,澆鑄時(shí)鐵水就無法流進(jìn)去,形成澆鑄缺陷,會造成鋼爪的導(dǎo)電性不均勻,電流分布不平衡,會形成粘爪和化爪現(xiàn)象,甚至導(dǎo)致陽極消耗不均勻,影響電解槽的穩(wěn)定工作。
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造成碗孔直徑過小的原因:. Z N1 A4 X$ a$ V( }7 r
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a 設(shè)計(jì)時(shí)沒有考慮到鋼爪的變形問題。
b 石墨塊使用單位擔(dān)心碗孔變大會增加磷生鐵的用量。 D( p: f% g! }& f3 `! k
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解決的辦法:7 e" O: Z7 H* J& \+ t5 I
石墨塊成型時(shí)將碗孔直徑加大即可。根據(jù)目前的情況建議石墨塊碗孔和鋼爪的直徑差在40—50mm較為合適。碗孔變大雖然增加了磷生鐵的用量,但增加了鐵石墨接觸面積,對降低鐵石墨壓降很有幫助,經(jīng)計(jì)算可降低壓降5—10毫伏,同時(shí)減輕了石墨塊的重量,降低了陽極的毛耗,還適應(yīng)鋼爪的變形,減少了鋼爪的維修費(fèi)用,而且加大了澆鑄鐵水時(shí)的排氣量,減少了鐵環(huán)的氣孔缺陷,還有利于工人的操作,杜絕了澆鑄時(shí)鐵水沖爪的現(xiàn)象。
三 鋼爪涂石墨工藝不合理
我們知道,為了防止鐵水在澆鑄時(shí)沖鋼爪和鐵環(huán)粘住鋼爪
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行業(yè)內(nèi)在組裝陽極時(shí)一般要在鋼爪頭涂上石墨粉,具體工藝是把石墨粉放入煤油或者柴油中調(diào)成糊狀,再用刷子刷在鋼爪頭上,或者直接將鋼爪頭在石墨糊里沾一下。這種工藝存在以下問題:( x2 \+ W+ w4 C
a 如果不經(jīng)常攪拌,石墨就會沉淀,造成鋼爪頭涂石墨不均勻。影響涂石墨質(zhì)量。
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b 鋼爪頭涂石墨以后,如果煤油或者柴油沒有晾干,在澆鑄鐵水時(shí)就會燃燒,燃燒時(shí)產(chǎn)生的氣體使鐵水翻騰,澆鑄就會十分困難,影響了澆鑄速度,并且鐵環(huán)成型質(zhì)量極差,氣孔嚴(yán)重。同時(shí)燃燒時(shí)產(chǎn)生大量的火苗和黑煙,對生產(chǎn)環(huán)境污染很嚴(yán)重。為了克服這樣的問題,有的廠家采用了鋼爪頭烘干工藝,用天然氣或者電加熱烘干,不但浪費(fèi)能源,耽誤了時(shí)間,而且效果不是很好,尤其是采用懸鏈自動組裝系統(tǒng)更為嚴(yán)重。所以有的廠家干脆省略了鋼爪頭涂石墨工藝或者干涂石墨。違反了設(shè)計(jì)的工藝流程。造成沖爪和粘爪嚴(yán)重,增加了鋼爪的維修成本。2 K7 y2 `) c3 X% r& `; r
解決的辦法:
采用先對鋼爪頭噴霧化煤油或柴油,然后再涂干石墨即可解決上述問題。具體工藝如下:用噴槍在鋼爪頭上均勻地噴一層煤油或者柴油,然后將鋼爪頭在干石墨斗里沾一下,就會在鋼爪頭上薄薄地均勻地粘上一層石墨,由于煤油或者柴油用量極少,所以澆鑄鐵水時(shí)不會燃燒,就不會出現(xiàn)上述的問題,而且還節(jié)約了大量的煤油或者柴油,比一般的涂石墨工藝可節(jié)約煤油或者柴油90%以上,減少了烘干的過程,提高了工作效率,此方法對于懸鏈自動組裝系統(tǒng)尤為適合。
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四 鋼爪頭沒有經(jīng)過拋光處理
目前國內(nèi)多數(shù)廠家的陽極鋼爪都沒有經(jīng)過拋光處理,將鐵環(huán)壓脫下來就直接使用了,因?yàn)橛幸粚友趸?,顯然會造成壓降增加。- Y3 Y S" e- H# q
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鋼爪頭沒有拋光處理的原因:
沒有合適的設(shè)備。目前多數(shù)廠家都是人工用角磨機(jī)對鋼爪頭進(jìn)行打磨,有懸鏈自動組裝系統(tǒng)的有噴丸處理鋼爪拋光設(shè)備,但由于設(shè)備操作比較復(fù)雜,維護(hù)費(fèi)用很大,效率不高等原因,鋼爪頭拋光工序基本上沒有執(zhí)行。
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解決的方法:% M% A& D! o7 ?2 ^* c' @0 }
我們研制出專用的鋼爪頭拋光機(jī),結(jié)構(gòu)簡單,效率高,每2分鐘即可處理一組鋼爪,維護(hù)費(fèi)用低,安裝方便,不需要除塵系統(tǒng)和水,氣的支持,適合各種型號的鋼爪,有人工操作和懸鏈自動系統(tǒng)操作兩種型號。7 _' h- x, d. q+ F& E
綜上所述,目前國內(nèi)鋁電解陽極組裝普遍存在的四個(gè)問題,希望能引起各位領(lǐng)導(dǎo)和技術(shù)人員的重視,在管理和工藝方面能有所改進(jìn),那么陽極組裝的質(zhì)量就會有質(zhì)的飛躍,陽極鐵石墨壓降可降到80毫伏左右,年產(chǎn)10萬噸電解鋁的企業(yè)可節(jié)約電費(fèi)500萬元,就會在節(jié)能降耗和減輕工人勞動輕度方面作出巨大的成績。